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進(jìn)剝片機(jī)再磨旋流器沉砂

瀏覽次數(shù):發(fā)布日期:2017-11-26 23:44

  設(shè)計工藝流程為:浮選后產(chǎn)生的粗精礦首一段濃縮分級旋流器,溢流進(jìn)下道工序精選,沉砂進(jìn)剝片機(jī)再磨,然后進(jìn)浮選柱,浮選柱尾礦再進(jìn)二段旋流器,二段旋流器的沉砂進(jìn)下道工序尾礦處。

  在采用礦石預(yù)選礦泥重選、浮選的工藝流程后,環(huán)保與水處理用水力旋流器,該礦的工藝指標(biāo)穩(wěn)定,鉬回收率也有所提高,同時因藥劑使用量下降,生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低。很終鉬的回收率從 50%提高到71。09%。這其中在粗精礦濃縮再磨過程中遇到了難題,長期得不到解決,曾經(jīng)考慮用過濃縮機(jī)進(jìn)行濃縮,結(jié)果做沉降試驗,效果極差,后考慮使 用旋流器。使用生產(chǎn)的聚氨酯直經(jīng)100mm的長錐旋流器,溢流細(xì)度合乎要求,但是底流濃度只有35~40%,濃度太低(良好濃度為55%)再磨效果很 差。泡沫幾乎全部進(jìn)入旋流器溢流,煤泥重介質(zhì)旋流器,底流幾乎沒有泡沫。很后由鑫海礦山機(jī)械采用兩段的濃縮分級水力旋流器解決了遇到的困境,給企業(yè)帶來了經(jīng) 濟(jì)效益。

  某鉬礦是特大型鉬礦床,鉬金屬儲量豐富,硫元素可供綜合回收。磨旋流器沉砂該鉬礦中82。88%的礦石為含滑石的難分離礦石,進(jìn)剝片機(jī)再工業(yè)生產(chǎn)中鉬選礦回收率低,藥劑耗量大,旋流器成本高。


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